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选矿厂节能改造实施方案及实践
发布时间:2013-04-06        浏览次数:221        返回列表

选矿厂节能改造实施方案及实践

  选矿试验完成后,万吨选矿厂主体土建及安装工程已经完成,考虑到选矿试验流程短、磨矿细度粗、药剂成本较低,选矿产品品位及回收率均较好,决定在试验研究的基础上,对安装完成的选矿厂工艺流程进行改造。主要改造内容为:①取消第二段球磨机及分级作业;②取消第二段磨矿后的所有浮选作业;③将原流程的粗精选(SF-4浮选机3台)、选锡设备粗精扫选I (SF-4浮选机3台)和粗精扫选11 (SF-4浮选机3台)改为四段精选(3-3-2-1台)。

  原矿石氧化率较高,这主要是因为采矿采用了露天采矿方法,先期进行的上部矿石开采,氧化率高,钼总回收率较低,但硫化钼中钼的回收率基本达到了试验指标。随着开采深度的降低,氧化率会随之降低,钼总回收率会得到提高。

   通过试验研究和选矿厂改造,选矿厂减少了第二段磨矿和后续的浮选设施,缩短了工艺流程,节省了动力、钢球、药剂、人员和管理成本。选矿厂改造后,陶粒窑原来的二段磨矿(MQY2130球磨机2台)及分级设备(两组旋流器配15kW渣浆泵4台)和后续的浮选设施(SF-2.8浮选机14台)得到了闲置。这些设备如果运行,其总运行额定功率=210×2+15×2+11×14=604kW,折合日用电量=604×0.8×24=11596.8度,当地电价为0.55元/度,则日节电6378元,单位矿石节电0.64元。