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硫化矿浮选工艺存在的问题已解决
发布时间:2013-04-06        浏览次数:32        返回列表

硫化矿浮选工艺存在的问题已解决

   (1)原流程采用一次粗选、二次精选、二次扫选流程结构。扫选尾矿经旋流器分级,溢流作为最终尾矿,其沉砂经再磨后再浮选。流程中循环负荷较大难于操作,并缩短了浮选时间。流程考查结果表明浮选时间仅达到38min。旋流器溢流和沉砂分析结果表明,溢流金品位为0.81g/t,沉砂金品位0.86g/t金没有得到有效富集。

  (2)浮选槽的结构不合理,造成浮选槽的工作状态较差。购陶粒机械有的浮选槽冒槽,有的浮选槽刮不到泡沫。

  (3)I段球磨机由于钢球配比和补加制度不规范,Ⅱ段磨矿产品没有实施控制分级,造成磨矿细度较低,硫化物没有得到充分解离。流程考查结果表明,I段磨矿细度-200目占65%,II段磨矿细度一200目占82.5%,尾矿中仍有34.6%的硫化物没有单体解离。另外,由于φ350mm旋流器给矿砂泵经常抽空,造成旋流器工作状态不稳定,给矿不均匀,分级效率低,浮选矿浆面不稳定。

  (4)由于贮浆槽底流排矿不畅通,选锡设备经常加水冲矿,造成浮选矿浆浓度低。经流程考察,粗选矿浆浓度为16.01%,扫选矿浆浓度为15.66%。

  (5)矿石中主要载金矿物为黄铁矿、辉锑矿和毒砂。由于砷锑矿物表面较易氧化,同时由于碳的含量较高,吸附了大量的浮选药剂,因此需采用高效捕收剂和活化剂,增强对有用矿物的捕收能力。而原流程捕收剂 采用单一丁黄药,用量达700g/t用量大,效果差,尾矿中仍有18.92%的单体硫化物没有上浮。